爱游戏“大国工匠”李刚:他的研发打破外国技术封锁
栏目:行业资讯 发布时间:2023-10-30 15:04:19

工业打造的更高境地是甚么? 应如艺术品正常。假如你走进中铁设备“年夜国工匠”李刚的事情室,打开李刚研发设计的用在地道施工的电气节制柜,你会发明,内里的线缆、组件层次分明,结构整齐,清新患上足以治愈强制症。“这是我的事情习气,不单单是为了雅观,更是为了后期维护以及调养。”李刚说,“把每一件事做好,再细微的事也要当真做好,这是我的职业操守。”

恰是依附着这份对于完善作品的执著与专一,李刚,这位卒业在80年月末的技校生,发展为当前海内顶尖的盾构电机气高级技师。也恰是由于浩繁“李刚”的存于,仅用短短9年时间,中国的盾构机行业便从空缺攀上世界巅峰。

郑报融媒 宋晔/图

“年夜国工匠”李刚(郑报融媒 宋晔/图)

人材手刺

姓名:李刚

单元:中铁设备

简介:液位传感器研发者,使我国盾构行业患上以攻破外洋长达百年的垄断。

他的研发 攻破外国技能封锁

于中铁设备繁忙的出产车间,有一处是集团为李刚量身定做的“李刚年夜国工匠事情室”。笔者一行见到李刚时,他正于忙着为306号泥程度衡盾构机改造液位传感器。

“这个液位传感器是要放进泥水舱里的,内里有压力,加之泥沙、碎石剧烈搅拌,传感器线出口这个处所轻易断失。一断失就要开舱进去改换,影响事情进度不说,人进入带压的舱内另有必然伤害。”李刚说,此次他为液位传感器换上了金属管接头,“之后100%不会断失。”

实在,这整套液位传感器的研发者就是李刚。传感器是盾构机焦点部件,外国对于我国持久实行技能封锁,恰是依附着李刚研发打造的液位传感器,我国盾构行业患上以攻破外洋长达百年的垄断。

“外洋企业经常使用有雷达传感器以及拉绳传感器,前者事情规模过小,后者轻易坏失。”李刚说,液位传感器发生妨碍的几率要比外洋企业传感器降低50%,是名不虚传的世界第一。

2016年7月,世界创始的“马蹄形”盾构机的中铁设备下线。既然为创始,电路体系固然也要立异,接下这个重担的人恰是李刚。马蹄形盾构机的电路体系拥有4万多根电缆电线、4100个元器件、1000多个开关,假如此中有一根线接错、一个器件有误,就会致使整个盾构机“神经庞杂”,以至路线废弃。颠末58天的殚思极虑,李刚终究设计出了一套与马蹄形盾构机相顺应的新型脑神经体系,中国也患上以乐成实现异型盾构设备出产的周全自立化。

从为外国专家拎东西箱做起

李刚卒业在技校机电专业,1992年到铁道部地道局年夜修厂事情,随着师傅学了两年维修机电。

其时盾构机打造技能始终被德、美、日等少数发财国度所垄断,“洋盾构”一度于我国市场的据有率高达95%以上。1997年,地道局从德国引进了两台盾构机,这是我国初次入口盾构机,李刚自动申请介入盾构机的拆卸、调试事情,而且如愿以偿。

“那时我重要的事情就是给外国专家拎东西箱。”李刚笑着说,这也让他无机会不雅察外国专家拆卸、调试呆板的历程。当项目竣事、外国专家脱离后,李刚就会以及工友们照着图纸,一路对于盾构机拆机、装机,对于各个部件举行补缀、再拆卸,尽一切措施延伸盾构机的使用寿命。“那时一台入口盾构机动辄几个亿,咱们像掩护眸子子同样掩护它。”李刚说,因为维修调养恰当,那两台盾构机负担了海内3条铁线路的施工使命。

2003年,李刚从中铁地道局补缀厂调入盾构打造公司,恰逢“盾构机模仿试验平台”国度863规划刚落户盾构打造公司。“盾构机模仿试验平台”就是打造国产盾构的起步规划,李刚从图纸最先,梳理每一个体系、每一个电缆走势,用了整整5年对于整个历程做到熟稔在胸。

2007年,“盾构机模仿试验平台”经由过程国度863规划专家评审组验收,李刚又投身到第一台国产盾构的打造之中,卖力这台盾构的电气体系。2008年第一台国产盾构机顺遂下线,被用在天津地铁的施工,也是国产盾构第一次用在“实战”,得到了施工方以及业主的一致好评。如今,中铁盾构已经经成为海内最年夜、世界第二的地道设备供给商,产物出口海外9个国度以及地域,李刚就是这些装备的电气体系“操盘手”。

����Ϸapp电气体系的“主治医师”

盾构机作为项目机械之王,电气体系的繁杂性不问可知,一台呆板有上千根电缆、数百个走向、数万个节点,可谓项目机械装备之最。这上千根电缆、数万个节点就是装备的“血管”,李刚则是买通这些“血管”的“主治医师”,“天天于车间,我至少要接上万根电线头,每一一根都确保无误,才气从源头上把控产物品质”。

于20多年的事情实践中,李刚练就了一套“望闻问切”的本事。

中铁37号盾构工程的返厂调试事情中呈现了让人两难的问题——调试要用的驱动柜还于工地,但客户为了对于装备的维修环境有周全相识,要求于工场调试,驱动柜往返运输将跨越10天的时间,年夜年夜迟误工期;若于工场调试的话,盾构机所要求的电压与车间电压又不符。面临这一问题,李刚哄骗车间现有的变频柜,经由过程周详的数据计较,提出了275kw机电于400V、29Hz的降压前提下使用的方案,于解决问题的同时也实现了机电降压于海内外电气行业的乐成运用。

如许的案例发生患上多了,他被车间工人尊称为“电气权势巨子”。

中铁188号TBM是一个全新工程,电缆走向与通例盾构彻底差别,作为海内首批次硬岩掘进机,李刚领导电气车间同事查资料、定方案,颠末论证明验,完善解决了电缆走向的规整问题。一样是中铁188号,怎样提高传感器感到丈量皮带机的正确性,他提出,将传感器的位置举行优化革新,将传感器用管卡固定于皮带机滚轴上,使滚轴以及传感器成为一个总体,优化后,传感器及其感到点与滚轴的相对于位置不会发生转变,于解决正确性的同时,也延伸了传感器的使用寿命。

如今,李朴直忙着研发“变频体系”国产化。“这个工程名称是变频柜集成技能研究与运用,变频体系是盾构机的焦点驱动,一旦研制乐成,用国产替换入口产物,每一台可以节约几十万元的用度,一年下来可认为企业节约上万万资金。”李刚说,今朝制品已经经拿出来了,行将装到盾构机上试用,“我对于我的产物有决定信念,不会有甚么问题。”

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